行業數據
通鋼公司自動化改造賦能精準布料
2025年05月30日08:57 來源:首鋼新聞中心
這個控制按鈕太好用了,真是一鍵就到位啊。再也不用反復操作了,太方便了!
近期,通鋼公司焦化事業部通過自動化技術攻關,成功實現旋轉布料機智能化定位,解決了傳統人工操作效率低、精度差、勞動強度大的難題,為生產穩定運行注入新動力。
傳統操作痛點 效率與精度的雙重挑戰
在焦化生產中,混合后的配合煤需經旋轉布料機分配至4個圓周分布的加料口,最終落入對應煤倉。這一環節長期依賴人工操作,存在三大問題:
操作流程繁瑣:主控人員需緊盯監控畫面,手動點擊正反轉按鈕調整布料機角度,反復微調才能對準目標加料口,耗時耗力且易出錯。
定位精度不足:人工對位偏差可能導致煤料外溢、軌道堵塞,嚴重時甚至引發布料機軌道故障,增加停機檢修風險,影響生產連續性。
人力負荷過重:集控崗位整合后,單班僅配置1名集控工,需兼顧多崗位職責。頻繁的手動換倉操作加劇工作強度,導致操作疲勞與效率下降。
技術破局 自動化改造實現“一鍵到位”
針對上述問題,焦化事業部自動化控制室成立專項攻關組,結合現場實際工況,設計出以“智能檢測+程序控制”為核心的解決方案——
精準定位檢測系統:在加料口加裝接近開關,實時反饋位置信號至PLC控制系統,為布料機提供定位基準。
智能程序優化控制:自主開發“一鍵換倉”程序,操作人員僅需在監控畫面點擊目標加料口按鈕,系統即可驅動布料機自動旋轉并精準停位,全程無需二次調整。
人機界面升級:將原用于區分配煤比的紙質標簽替換為可視化電子標識,優化操作界面,提升操作直觀性。
成效顯著 效率提升與操作減負雙贏
自“一鍵到位”功能全面投用以來,焦化事業部生產環節實現多維度優化——
操作效率顯著提升
簡化后的換倉流程大幅減少人工干預環節。操作人員無需反復點擊按鈕或緊盯屏幕微調,僅需一次點擊即可完成精準定位,有效縮短單次操作時間。此外,自動化程序消除了人為操作的不確定性,對位精度顯著提高,煤料外溢與軌道堵塞問題得到改善。
生產連續性增強
自動化控制減少了因人為誤差導致的設備故障,停機檢修頻率顯著下降。煤料分配均勻性與穩定性提升,為焦爐持續高效運行提供了可靠保障。
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