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長江鋼鐵實現渣處理工藝新突破

2025年06月24日08:48   來源:馬鋼家園
摘要:今年以來,長江鋼鐵實施鋼渣處理系統性改造,取得工藝技術新突破。5月份,鋼渣綜合返生產利用率較以往提升約20個百分點,單月降本約800萬元。

今年以來,長江鋼鐵實施鋼渣處理系統性改造,取得工藝技術新突破。5月份,鋼渣綜合返生產利用率較以往提升約20個百分點,單月降本約800萬元。

鋼渣作為煉鋼過程中的重要副產物,其含鐵量約5%-10%,具有極高的資源化潛力。長江鋼鐵原有的工藝在處理鋼渣時存在金屬鐵回收率低、磁選粉品位低等問題,使鋼渣返利用率一直處于較低水準。這種低效模式不僅造成了資源的嚴重浪費,還制約了企業降本增效的進程。

為了破解這一難題,今年2月份起,該公司生產部牽頭各相關單位開啟了鋼渣處理工藝的系統性改造,圍繞“篩分-磁選-研磨-分級”全流程把控,實現了多項技術突破。通過細致謀劃、高效協同,及時調整磁選機布局,使粒徑與磁性實現雙維度精準分選,大幅提高金屬鐵回收率;新建獨立輸送系統和成品倉,優化物料流向,使雙輥磁選機能夠專用于處理棒磨機產出的細粒級物料,實現金屬鐵與尾渣的完全分離;精心調控設備工藝參數,磁選粉的鐵品位得到顯著提升,硫、磷等雜質殘留大幅下降。目前,鋼渣綜合返生產利用率從約10%提升至約30%,單月返利用量達到2.06萬噸;磁選粉含鐵品位突破55%,粒徑均質化水平滿足燒結配料需求,單月降本約800萬元,鋼渣實現了從“廢棄物”向“二次鐵礦”的成功“轉型”,為該公司降本增效工作提供了有力支撐。

下一步,長江鋼鐵將繼續加大科技創新力度,不斷探索更多高效、環保的資源利用方式,助力企業可持續發展。

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